Nov 23, 2018 Deixa un missatge

Algunes anàlisis de la falla del servomotor

Set, el motor és difícil d'arrencar, la càrrega nominal.

La velocitat del motor és inferior a la velocitat nominal

1, la causa del fracàs

1 tensió d'alimentació és massa baixa;

Connexió a dues cares de desconnexió del motor;

3 rotor està soldat o trencat;

4 La bobina local del rotor està desconnectada i invertida, i el nombre de voltes s'incrementa quan es repara el bobinat del motor.

5 sobrecàrrega del motor.

2, solució de problemes

1 mesura la tensió d'alimentació i intenta millorar-la;

2 corregeix la connexió;

3 reviseu la soldadura i els punts d'interrupció i la reparació;

4. Comproveu les desconnexions i corregiu-les;

5 restaurar el nombre correcte de torns;

6 vessament de càrrega.

Vuit, el motor està sobreescalfat i fins i tot fuma

1, la causa del fracàs

1 tensió d'alimentació és massa alta;

2 La tensió de la font d'alimentació és massa baixa, el motor funciona amb la càrrega nominal, i el corrent és massa gran per fer la calor enèrgica;

3 Al reparar i treure el bobinatge, utilitzeu el mètode de desmuntatge tèrmic de manera incorrecta per cremar el nucli de ferro;

4 sobrecàrrega motriu o inici freqüent;

5 pèrdua de fase motor, dues fases corrent;

6 La reducció no és suficient per a la pintura d'immersió enrotllable;

7 La temperatura ambient és alta. La superfície del motor té molta brutícia o el conducte d'aire està bloquejat.

2, solució de problemes

1 reduir la tensió d'alimentació (com ajustar la tapa del transformador de potència);

2 augmenta la tensió d'alimentació o canvieu el gruix del cable d'alimentació;

3 revisar el nucli de ferro per eliminar la falla;

4 vessament de càrrega; inici del control segons el nombre de vegades especificat;

5 reprendre l'operació trifàsica;

6 utilitzant pintura de submergida secundària i procés de captació de buit;

7 Netegeu el motor, milloreu la temperatura ambient i adopti mesures de refrigeració.

Nou, la vibració del motor és gran durant l'operació

1, la causa del fracàs

1 a causa de l'excessiu desmuntatge del rodament;

El buit d'aire 2 no és uniforme;

3 desequilibri de rotor;

4 corbat d'eix;

La coaxialitat d'acoblament (polea) és massa baixa.

2, solució de problemes

1 revisar el rodament i reemplaçar si és necessari;

2 ajusteu l'espai d'aire per fer-lo uniforme;

3 equilibri dinàmic del rotor correcte;

4 eixos rectes;

5 Calcular de nou per fer-lo compatible.

Deu, amb sobrecalent

1, la causa del fracàs

1 massa o massa greix;

La qualitat del petroli no és bona amb les impureses;

3 El rodament no es correspon correctament amb la capçalera o el capçal (massa solt o massa estret);

4 forats interiors excèntrics, fregats amb l'eix;

La tapa del darrere del motor o la tapa del coixinet no són plans;

6 L'acoblament del motor i la càrrega no es corregeix, o el cinturó és massa estret;

L'aclariment del suport és massa gran o massa petit;

8 L'eix del motor està doblegat.

2. Solució de problemes

1 afegir greix segons la normativa (1 / 3-2 / 3 del volum);

2 substituïu la greix lubricant net;

3 es pot reparar amb soldadura amb adhesiu, sobre-estrenyent el cotxe, rectificar la capçalera o el forat intern del capçal final per fer-lo adequat;

4 Repara la tapa del coixinet per eliminar el punt de fregament; si us plau, presti atenció a la formació de la tecnologia de senyal micro per obtenir un contingut més emocionant;

5 tornar a muntar;

6 recalibrar i ajustar la tensió de la corretja;

7 reemplaça el rodament nou;

8 Corregiu l'eix del motor o reemplaceu el rotor.

Mikkeli AGV pot realitzar tasques de manipulació de materials d'una manera eficient, precisa i flexible, i diversos AGV poden formar un sistema flexible de maneig logístic que es pugui ajustar a temps amb l'ajust del procés de producció, cosa que permet que una línia de producció produeixi deu productes que han augmentat. flexibilitat de producció i competitivitat de les empreses. El Mi Ke Li Mei AGV és una bona opció per a la vostra manipulació automàtica.


Enviar la consulta

whatsapp

teams

Correu electrònic

Investigació